聚乙烯蠟生產廠家分享:注塑產品表面異色、發亮發黃怎么辦?
我們在銷售聚乙烯蠟的過程中,經常遇到客戶產品加工問題,一般從理論闡述的比較多,主要是利用聚乙烯蠟解決潤滑及分散作用,相對較少地講實際成型現場的解決思路。最近剛剛碰到一個產品,解決過程相對比較典型,值得拿出來一談,尤其對學成型技術2-3年的人有借鑒意義。
下面這個產品,母模是鏡面加特殊咬花,四周保持鏡面,三板模針點進膠。產品在圓圈處有異色,發亮發黃,嚴重的時候澆口四周的特殊咬花面上都有,速度放慢了會好一些,再慢就沖不動了!
問題在于,前幾次試模生產,都是可以輕松調好的(速度放慢立馬就OK),這次就死活不信了,模具也沒有修改,機臺都是清一色的日本東洋電動機。現場的技術員、領班從下午3點調到晚上10點都還沒弄出來,準備投降....
由于第二天交貨會有問題,我就去現場看了下。確實,拿上次的條件死活調不好了,原料也確認沒有問題,模溫75度也可以,料溫245度也是沒有問題,一時半會也查看不出來問題點。
我們就先讓現場技術員把炮臺后退清清料再打,過了5分鐘,打出第一模,非常漂亮;然后就越來越差,到第四模又恢復原狀了。讓他把炮臺再退回去清料,這次我觀察了下,發現射嘴的加熱圈是嶄新的,就咨詢了下,原來射嘴堵塞換了個新射嘴,加熱圈不匹配也順帶換了。突然心里就開始懷疑加熱不充分了。然后把料溫加高至260度繼續打,發現外觀好了一些。此時又發現問題,這么高的溫度居然冷料頭沒有拉絲,而且料頭末端的形狀也不是常規的。這才肯定了問題所在,應該是射嘴處溫度過低了冷料剪切導致。于是,將射嘴溫度提高至275度(也沒有拉絲哦),連續打了10模左右,產品完全OK。
我們把過程闡述的有點繁瑣,目的就是了解從NG到OK的全過程,同時通過觀察找出差異的問題點。雖然暫時解決了此問題,心里還是要明白,根本原因在于射嘴和加熱器這里,畢竟ABS料溫設定275度并非好事。
由此案例,作為現場的技術人員應該汲取到一些經驗教訓。在產品正常生產中突然不好了,也要多去觀察下周邊設備是否有問題,找出根本原因,才能有效的下長久對策或者臨時對策。